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某选矿厂节水降耗的生产实践ZY59

时间:2017年10月20日浏览:338次收藏分享:

某选矿厂的工艺流程为单一湿式磁选,磨矿阶段采用分选工艺,该工艺需要消耗大量的清水,造成了清水使用量超标和浪费现象。随着该选矿厂生产经营形势日益严峻,如何实现降本增效,降低选矿厂清水消耗成为必须解决的实际问题。

一、选矿生产中清水消耗较高的原因

1、最终输送尾矿浓度较低

因尾矿中的含水量和清水使用量理论上平衡,实际生产的尾矿输送浓度为30~31%,浓度较低,如何提高尾矿输送浓度,增加环水使用量来降低清水消耗成为优化的首要课题。

2、磨选厂房个别设备耗水量较大

选矿工艺为单一湿式磁选,为稳定选矿工艺流程的稳定,控制流程中的矿浆浓度,个别选别设备耗水量较大。例如:一段磁选设备,单台小时用清水量约为6.5t,共有14台,耗水量极大。可研究在稳定工艺指标的基础上,通过技术改造取消此设备。

3、水仓跑溢流现象严重

在实际选矿生产过程中出现800立水池以及各个泵站的水仓出现跑溢流现象,直接溢流出工艺,造成水源的直接浪费。如何控制此种现象的发生,是降低生产用水量的途径之一。由于尾矿库区已形成水源区,如何综合利用尾矿库库区源,成为直接降低清水消耗的有效途径

二、选矿节水降耗的措施

选矿厂应采取多项措施,稳步实施,降低清水消耗。近3年来,某选矿厂根据生产的实际情况,针对清水消耗较高的问题,对选矿工艺流程进行一系列改造,主要措施如下:

1、针对尾矿输送浓度,通过对对尾矿输送系统进行改造 以及调整4台浓缩池运行参数,来提高尾矿输送浓度,增加环水量。

2、通过研究分析影响尾矿浓度的原因主要是尾矿输送系统能力不足。某选矿厂尾矿库据厂区距离为4.5km,输送距离较远,同时尾矿库海拔高度为610m,比选矿厂厂区海拔507m高出103m,使用正常的砂泵分为三次进行联合输送才能将尾矿输送到尾矿库,输送压力为0.10MPa。此种输送方式限制了尾矿输送浓度,如果输送浓度高于32%,就会出现因管路压力不够,出现尾矿管淤堵现象,造成选矿厂全线停产事故。对此经研究提出对尾矿输送系统进行改造,将原来的3级输送,改造为1级直接输送。经过改造调试,通过1年的生产实践,此尾矿输送系统运行正常。

3、通过选矿工艺的流程考察,计算流程总的耗水量,实施清水改环水技术改造,提高环水的利用率,同时淘汰用水较大的选矿设备。

(1)本着能用环水的设备坚决不用清水的原则,对流程中的补加水全部改造为环水。对选矿设备的补加水,原来使用清水的改造为使用环水,增加流程中的环水用量,提高环水使用率。

(2)针对用水量较大的脱水槽进行取消。将选矿工艺原流程中一段磁选机进行相应的更型改造,由型号LCTY-1024更型为型号LCTY-1230磁选机,确保工艺中指标稳定不变,降低用水消耗。

(3)对选矿厂所有的水仓增设液位检测自动调节系统。检测液位高度和泵的频率进行连锁控制,当出现液位超出设定值时,可以对水泵频率进行及时调整。当生产中出现水仓跑冒情况时,水泵频率及时自动调整,避免了在生产过程中液位变化导致清水浪费的情况发生。

4、改造尾矿回水系统。能够充分利用尾矿回水系统将会使清水使用大大降低,选矿厂现有尾矿输送管线3条从选矿厂厂区通向尾矿库,对尾矿库区管线进行改造,增设尾矿回水泵站,同时增设2台15kW水泵。在正常生产的情况下,尾矿回水系统运转,将尾矿库区清水运输至厂区磨选主厂房。其实尾矿回水的最好方案为单独铺设一条回水管线,但是尾矿库距离厂区距离为4.5km,而且全是高低起伏的山区地形,距离较远铺设管路投资较大,主要因为资金原因,现在只能利用尾矿输送备用管线运行。

综上所述,通过以上技术改造和节水降耗措施的实施,优化了选矿厂的用水系统,降低了选矿厂的生产成本,为选矿厂创造了可观的经济效益,实现了节水降耗生产。同时选用高效的选矿设备也是选矿厂节水降耗的重要举措,红星机器专业生产各种选矿设备,节能环保,性能优势显著,欢迎新老顾客前来选购。

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