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一机集团大成装备公司 轮式装焊节拍化生产解决生产瓶颈

时间:2015年02月13日浏览:144次收藏

      大成装备公司以客户需求为牵引,以实现6小时节拍化生产为目标,先后三次运用价值流图进行分析,找出制约流线化生产瓶颈工序——下料、部件装焊工序、车体组装、试水等关键改善点进行改善,同时调整数控机加单元等设备的位置,缩短物流距离,使装焊节拍化生产迈出实质性步伐。

      大成装备公司针对某轮式产品下料中存在的问题,积极引进激光切割机,编制了《激光切割机使用规范》进行作业程序指导,使下料工序由最初每天下18张提高到了每天下26张,效率提升44%。公司还针对某产品弯曲件部分,结合高强度激光切割机的应用,通过不同预留拉筋的方式进行试生产;对冲筋件部分,结合对薄板高强度装甲钢应用技术的研究,通过对冲压模具定位方式的更改,摸索出最佳工艺方法,提高零件生产效率收到较好效果。

      在某部件装焊工序,公司新增自动化小轮舱焊接机器人、车首、顶盖生产单元和车底板生产单元,调整作业班次,引进半自动焊接小车完成二次焊接,增加车体输送小车提高车体转运效率,增加零部件配送系统解决准备时间长的问题。在车体组装过程中,新增了五工位生产线,进行作业重组平衡,调整工序,由三班改为两班制作业,由原来的跟车走调整为固定工位,在未增加人员的情况下,实现日产能提升35%。

      针对车体物流路径交又重叠的问题,搬迁五台机加专机,形成流线化车体数控专机加工机群组,避免车体回流产生的物流浪费,使整车物流距离缩短40%以上,进一步实现流线化作业。

      某产品试水工序一直以来都是生产瓶颈,公司对原试水工序进行拆分,增加底板试水池,由专人进行试水工装的安装及试水前的保护试验工作。在焊接试水池进行试水,主要是解决试验底板及小轮舱的漏点,经过改造一次就解决了整车50%的漏点问题。同时采取其它相关技术手段,控制漏点的形成,一举突破生产瓶颈。

      经过节拍化改造,使生产前置期由原来的28天缩短为10天,产能提升了一倍,生产周期缩短了36%,成功突破试水、五工位等生产瓶颈。同时优化工艺,取消了冲筋件32项零件的二次切割,调整了78项零件加工余量;增加焊接机器人,自动化焊接实现率达70.5%;生产线平衡率由原来的41.36%提升到84.38%,公司节拍化生产取得实实在在的效果,彻底解决了影响生产的瓶颈问题。


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